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今年以来,西北油田第一采油厂采取优化措施,降低成本,提高效率。预计全年钻井、采油、地面总成本将从7813.1606万元优化到5681万元,减少2132.1606万元;结合地质潜力,压井井数由3口优化为2口,相关费用由2155.2万元降低到1800.9万元,优化投资354.3万元。优化投资后,预计可降低成本2486.5万元。
近年来,老区稳产困难是西北油田采油一厂的一大心病。奥陶系区块探明储量为1.2077亿吨,目前已充分开发,因此有必要寻找一个新的“甜点区”。
因此,经过多次调查发现,短半径侧钻主要存在以下问题:一是面对油价暴跌带来的压力,侧钻成本高,税后收益率低;二是部分油井的避水高度和水平位移没有达到最佳位置;三是产量、递减等相关模型没有达到油藏的最佳吻合度;第四,侧钻和完井方法应与储层相结合,有空可进一步调整和优化。
在发现问题后,为确保2020年投资下沉的稳步推进,开发研究院会同研究院、规划金融办、工程技术办、生产运行办等相关职能部门,坚持“一切成本可控”的理念,强化水库工程安全经济四维一体,包括全要素管理和全过程控制。开发研究院根据潜力和风险对前期预计侧钻的8口井进行评分和排序,选择风险最小、侧钻潜力明显的井进行侧钻。
采油一厂针对问题制定了解决方案,前后五轮调整了侧钻井的深度和进尺,使避水高度和目标位置达到油藏的最佳位置;侧钻方式从5次一开、2次二开、1次二开优化调整为3次一开、2次二开。结合地质条件和储层要求,酸压率从60%调整到40%。同时,优化生产模型、递减模型、含水率模型等模型,增加注采增油项目,使预期累积产油量更符合当前油藏生产情况;取消了3口储层潜力较小、风险评估最大的侧钻井,整体优化调整为5口井。(邵美佳)
编辑:张静文
标题:西北油田:优化投资,降低成本,提高效率
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