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人均边际贡献为1406万元。集团公司公布了第一季度油气生产团队组织效率标杆结果,去年第四季度西北油田第二采油厂第二采油管理区在中石化“人均边际贡献率”中排名第一,再创新高。

特12517井高压注水后,储层需要排水生产。经过调查分析,确定该井产液量大,含水率高,含水率相对稳定。4月1日,决定停止稀释,并使用站内井口的小排量来伴随稀释。结果,该井每天节约稀油12吨,节约泵车稀释成本10万元。它已经成为单口井,每天节省的成本最多。这是石油生产管理第二领域油井科学管理的一个缩影。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

第二采油管理区管辖塔河油田10区和12区北部的部分油井。经过十几年的开发,十区已进入高含水期,剩余油分布日趋复杂,出砂、井下衰竭和油井水淹现象增多,生产效果逐年变差,被专家称为“鸡肋”。12区原油具有超深、超稠、胶质沥青质含量高、硫化氢含量高、盐度高的特点。重油的粘度是普通重油的一百倍以上,被视为开采的“禁区”。由于开采难度和小的潜力空层段,该区域没有被视为高产稳产的“主力军”。然而,他们致力于油井的科学管理,要求从每一滴石油中获得利益,并找到了一条可持续和高效发展的新途径。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

非常规技术让沉睡的油井成为“苏醒”

地质技术人员曾以12区为主要增产阵地,采取各种进攻措施增产。然而,由于超稠油、高含水和液体供应不足等问题,一些油井在采油后几天内就停产了。目前,该区块已关闭58口高含水、供液不足的低产低效井,常规工艺开发难以满足生产要求。我该怎么办?

AD11CH2井是一口关井井。2019年2月7日,该侧钻井完成,满载管理下的第二个区域的生产希望,开井时的酸排放超过回流率300%,未发现油。技术人员又不愿意又不愿意,他们把水注入井内,浸泡井内并测量静压。2019年7月26日,“帕沃”井终于复活了。2020年1月1日,电泵被转移,第一季度增加了11548吨油。

TH12507井位于AD4单元底部。由于前期12545井投产,水层与油层相连,部分高产井AD4和12545相继见水。如何利用剩余的石油是极其紧迫的。2019年12月,技术人员采用了非常规的高含水处理技术——井间排水调流技术来调整地下水的流动路径,以此来转动油头,恢复油井的光彩。12507井承担着机组排水的重任,泵送的水泵径较大。第一季度,12545井和AD4井含水率相继下降,日增油35吨,累计增油5330吨。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

通过一系列非常规技术的应用,管理区提高了油藏的利用程度,发现了挖潜的突破口,使低效井大放异彩,变越来越难的“鸡肋”为“热饼”。

“一个好,一个政策”让“配角”成为“主角”

在10区,有45口油井日产油量不到2吨,这是增加石油产量的一个小“辅助作用”,这些油井处于“休眠”状态。

10区油井井底水能强,水窜通道强,含水率容易快速上升,常规提液潜力小。“配角”如何扮演“主角”?技术人员加强对老油田的科学认识,创新思维,开展单井动态分析和注采调查,摸清每口井的情况,找出措施的位置,发现生产潜力,优化方案设计,细化油井“一井一策”管理,确保老区主力区块稳产,减缓自然递减。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

10285井是10区的一口单元注水井,由于水窜的影响,已经失去了回注潜力。经技术人员调查,发现该井注水前日产油仍为10吨,建议改为该井生产。截至4月30日,该井平均日产量增加了25吨,累计增加了3453吨。

地质人员通过“脉冲咨询”长时间停掉单位注水井和早期无效井,实施了静压测量、注水井转产、油井转注等一系列“修复”措施,使“配角”跃升为增产“主角”,老井恢复“青春”。第一季度,生产了30口低产低效井,石油产量增加了3100多吨。

优化每一滴稀油,让“债务”变成“效率”

TH10340CH井是一口注水效果好的电泵井。邻井注水和注气有效后,油井含水率降低。正常生产时,含水率在0%-40%之间波动,背压高达2.8兆帕,导致油井出现异常频率,每天生产需要稀释68吨。油井的背压很高。过去使用的方法之一是增加稀释油的量,但是浪费稀释油。第二,关井并用稀油或盐水吹扫管线,但单井生产效率低。我该怎么办?技术人员利用稀释和二次混合的原理,采用地面伴稀油的方法,在地面安装了井口伴稀流量计,地面每天有7吨稀油和48吨稀油,解决了油井的异常问题。该井平均日产油23吨,日稀释量节省13吨。没有异常高的背压。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

油井进入生产后期,含水率和油水出流量波动较大,导致回压波动较大,油井异常频繁,增加管理难度和稀释优化难度。这种电泵井安装稀油井口伴随装置后,油井异常明显减少。

由于含水率上升,管理区部分油井采用高压注水代替原油。在开井的初始阶段有一个“油帽”,这需要高压稀释设备,如泵车,用于井口稀释。含水率突破后,最小稀释度不能调整,造成稀释浪费。与此同时,水库需要打开这些井进行排水。因此,管理区大胆创新,评估油井潜力,筛选出一批未稀释的油井,并实施了停止井口稀释、收回泵车等措施。

加强油井管理降低西北油田吨油成本

稀释和降粘是稠油开采的常规技术。目前,西北油田100%的稠油需要“稀释降粘”,但控制稀释油量是一个“大学问题”。稀油掺量少,回收效果不好,稀油太贵,稀油生产一直处于“负债”状态。因此,“优化稀释”一直是西北油田稠油生产单位追求的目标。石油生产管理的第二个领域抓住了“优化稀释”的关键点。从动态分析开始,它们不仅能确保有效稀释,还能通过优化稀释方法和调整稀释参数,将低效和无效稀释降至最低。第二管理区主任厉安国计算了一个账户。“一季度,管理区生产原油19.56万吨,优化调合6596吨,节约调合3036吨,每吨稀油成本1200元,即节约一吨稀油可以节约成本。1200元,每吨油的成本比计划的低。”这是一个低油价算法,稀油的价格通常超过每吨3000元。这样,“优化稀释”的好处会更好。(胡强·郑金国·丁玉平)

加强油井管理降低西北油田吨油成本

编辑:张静文

标题:加强油井管理降低西北油田吨油成本

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