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5月22日,在西北油田采油一厂AT1井施工现场,技术人员正在应用“吐引注”技术解决井筒积液问题。通过更换大节流器和实施油套管联合生产措施,该井实现了连续流动生产,天然气日产量增加1.5万立方米,原油日产量增加23吨。
“通过研究,发现井周围剩余油气得到了富集,但由于井筒压井液的影响,不可能实现自流生产。如果传统的气举工艺成本高,则有必要采取诱导注入措施,通过增大生产压差来排出井筒积液。措施实施后,节约成本40多万元工厂发展研究所的技术员李宗瑞说。
今年以来,面对天然气自然递减加剧、剩余可采储量减少的不利局面,该厂加大了天然气开采潜力,大力实施低成本开发措施,实现了天然气稳产增效。截至5月21日,共实施12口井的低成本措施,累计生产天然气1.48亿立方米,比计划产量多300万立方米。
“注水保压”是增加地层能量最有效的手段,成本低,见效快。技术人员对注采单元进行了改造,结合碳酸盐岩缝洞配置关系,积极实施注水保压措施,驱替天然气。TK915井是TK915-3注采单元的一口有效注水井。早期精细注水后,地层能量继续增加。目前,天然气日产量为3.6万立方米,石油日产量为10吨。今年以来,3口井实施了注水保压措施,累计增气140万立方米。
此外,该厂还大力实施了排水采气、撬装气举等一系列低成本工艺,应用于TK915-13H等井,效率明显提高,日产天然气15万多平方米。
该工厂还在积极寻找天然气生产的替代岗位。AT1区块是该厂天然气生产的主要位置,但含水率超过70%。通过对静态地质资料和动态剩余油分布的重新认识,技术人员发现三叠系有4口增气储备井,石炭系有3口增气储备井,预计日增气能力为15万立方米。(孔守增邵美佳)
编辑:张静文
标题:西北油田:低成本开发有助于天然气实现产能过剩
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